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某机组ETS系统由PLC构成,由主机厂随机提供,机组运行中转速信号正常,负荷160MW时跳闸,锅炉、发电机首出均为“汽机跳闸”,ETS无首出,其通道显示“遥控1”“遥控2”。经SOE确认: 1)在1:12:42:764到1:12:42:766间2毫秒内出现“超速遮断”、“凝汽器真空低低遮断”、“轴承油压低低遮断”、“EH油压低低遮断”,1:12:42: 788“装置遮断报警”(四个AST电磁阀指令信号),这些信号由ETS装置(PLC)DO输出; 2)1:12:42:789到1:12:42:801 2毫秒内“超速遮断”、“凝汽器真空低低遮断”、“轴承油压低低遮断”、“EH油压低低遮断”四个信号复归,在后12秒内又多复出现信号。 3)当时DCS信号正常,无任何其他报警,也没有连锁启动备泵。 经检查:1)“凝汽器真空低低遮断”、“轴承油压低低遮断”、“EH油压低低遮断”,均由四个开关由串并连结构、常闭点组成;2)超速遮断”由三取二信号组成。3)其他信号如“轴向位移”、“振动”、“差涨”等信号由常开点组成;4)PLC工作电源是由自己所配的电源模件构成,由主和热备CPU同时工作。两个外部24V开关电源装置,经整流桥堆并接后供PLC的数字量输入(DI)卡M1、M2、M3(没有分卡分端子),两个24V开关电源装置事后检查正常。 请你根据提供的信息,简要给出继续查找内容,分析引起机组跳闸的可能原因和ETS无首出的可能原因,并提出防范措施。
某机组2月16日,某机组调停结束点火并网,14:05,负荷77MW,脱硝系统逐步投运。14:45,操作员发现SCR出口A、B侧NOX值同步变化,但与脱硫出口NOX值(数值变化平稳)相差30mg/Nm3左右。15:00,单元长联系负责就地CEMS仪表的热控人员至就地检查后,被告知就地仪表参数检查正常。单元长将集控显示值及偏差情况告知热控人员,热控人员继续检查,并与运行人员实时核对SCR出口A、B侧NOX值正常,核对SCR出口A、B侧NOX值与脱硫出口NOX值就地仪表参数正常,最后交待CEMS装置于15日刚校验且正常,应该是准确的,并与运行人员沟通待运行观察一段时间。在之后运行调节过程中,运行人员考虑到不宜过低控制脱硫出口NOX值,防止空预器堵塞等,适当提高脱硫出口DCS上的NOX值,且按DCS上的NOX显示值控制在正常范围内。2月17日08:15,运行人员发现10号炉脱硫出口DCS上的NOX与SCR出口NOX偏差大(脱硫出口NOX值低于SCR出口NOX值40mg/Nm3左右),通知热控人员进行现场处理。14:00,在机组脱硫CEMS小室数采仪上的省发3.0平台录入烟气流量比对数据,发现数采仪上送环保平台的NOX数值超标,并与脱硫集控的DCS画面显示核对数据不相符。事后查询送环保平台的NOX时均值稍超100mg/Nm3以上连续运行10个小时,共累计超限运行14小时。试分析异常原因,暴露问题及防范措施。
请根据以下事故分析,试判断“事件教训与防范措施”是否合理和完善,请根据自己的理解,制定“防范措施” (1)事件过程: 05年2月20日02:56:05某电厂一号机组负荷350MW,磨煤机A、B、C、F四台运行。运行人员发现磨煤机C热风调节挡板全开,磨煤机C出口温度52℃,机组负荷下降15MW,判断磨煤机C进水,减给煤机1C煤量,同时锅炉炉膛压力大幅晃动,运行人员撤出送风机自动,在准备撤出引风机自动时,02:57:02炉膛压力低MFT,汽机跳闸。机组跳闸时磨煤机C出口温度最低到42℃,机组跳闸后检查磨煤机C看不出有进水现象 (2)事件原因 曲线显示02:50左右1C磨煤机电电流有一突增并迅速回落至正常值,磨煤机磨碗差压、密封风差压等均有不同程度波动,给煤机煤量反馈瞬时到零后又恢复(FSS回路检查时发现有给煤机跳闸信号触发后又复归);给煤机跳闸信号延时30秒后联关磨煤机热风关断挡板,磨煤机一次风流量急剧下降,但关到一定位置时该挡板卡涩,热风调节挡板在自动位置,造成热风调节挡板持续开大,同时由于一次风出口温度持续下降,冷风调节挡板在手动位置,冷风调节挡板由于前馈回路的作用而持续关小,造成一次风流量持续下降。大约6分钟后磨煤机C的热风关断挡板卡涩自动消除关到位,引起续次风流量的再度急剧下降,热风关断挡板到位返回后联开冷风调节挡板,此时一次风流量迅速恢复增大。此后炉膛压力在三个波的扰动后,炉膛压力低低MFT。 一次风流量低造成磨煤机中的煤粉积蓄,风量增大后将磨煤机C中大量蓄煤迅速喷向炉膛,造成锅炉局部爆燃,引风机控制系统来不及调节,导致炉膛压力低低MFT。 (3)事件教训与防范措施 (1)更换给煤机C就地控制柜的相关卡件。(2)处理热风关断挡板卡涩缺陷。(3)将给煤机跳闸延时30秒关热风关断板改为保持30秒;(4)调整放慢冷风调节挡板联开的速率。189 (5)增加#1机组磨煤机温度低报警和低风量报警。报警信号进行优化,提供不同等级报警信号指导运行操作
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